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QC双星光辉闪耀 创新成果显露锋芒

作者:时间:2025-05-20

近日,在2025年中国质量创新与质量改进成果发布交流系列活动——QC小组(第一期)中,高安屯热电正方向QC小组“缩短燃气机组‘一拖一’背压转‘二拖一’抽凝工况转换时长”创新成果,斩获“示范级”奖项,为京能集团首次摘得该领域最高荣誉;京西热电“韧”我行QC小组“降低氢冷发电机氢气使用量”创新成果,同样在近600个课题中脱颖而出,斩获“专业级”奖项。

高安屯热电

正方向QC小组

高安屯热电大力营造“人人重视质量、人人参与质量”的浓厚氛围,构建“全员、全过程、全要素”质量管理体系,培育创新型专业人才和技术人才,致力于以解决生产实际问题为核心,营造出浓厚的工匠精神,助推企业高质量发展。

创新突破

攻克技术难题

面对燃气机组工况转换耗时过长的行业难题,高安屯QC小组依托数字化技术开展深度攻关,严格按照PDCA流程推动成果实施,奏响“技术突破三部曲”:

创新点1

余热锅炉水位动态控制

通过创新应用DCS历史数据分析系统,建立余热锅炉水位预测模型,凭借“数字直觉”,可准确预判蒸汽系统的“呼吸节奏”,提前3小时精准预知水位变化。

创新点2

移动两票系统开发

关键操作步骤扫码确认率达100%,操作票创建时间从调度指令后30min提前至接班即刻创建,同步实现“一机三屏”(DCS画面/操作票步骤/现场视频)同步监控。

创新点3

多系统并行操作模式

同样精妙的还有“三位一体”作业机制:让余热锅炉上水与燃机电气系统复位同步开展、调压单元投运与汽机暖机操作交叉进行、操作票执行与设备状态监测实时联动,这样的机制好像一颗“时空胶囊”,提升系统协同效率45%。

低碳高效

驱动绿色发展

通过系统性流程优化,将机组工况转换的核心指标大幅提升。工况转换核心指标优于同型机组:燃机启动准备时间由40.2min→17.69min(下降56%);汽机背压转抽凝时间由10min→7.1min(下降29%);整体转换时间由64.6min→46min(下降28.8%),真正实现了“快人一步”的运营优势!年支撑区域绿电消纳1.2亿kWh,增发电量达19.22万kWh,减排二氧化碳4.6万吨,相当于种植25万棵树木。

京西热电

“韧”我行QC小组

聚焦生产解难题

QC课题成效显著

“氢气消耗量高?科学管理来搞定!”针对氢冷发电机氢气消耗量升高的问题,京西热电QC小组坚持以问题为导向,按照PDCA循环,通过分层法统计全厂氢气使用量情况,锁定关键症结;利用鱼骨图,从“人、机、料、法、环”五个维度找到末端因素,确定核心要因;围绕要因制定对策,引入膜分离技术替代传统提纯工艺,显著降低氢冷发电机氢气使用量,维持氢气纯度在99%以上,真正实现了“科学方法+创新技术=高效降本!”

多部门协同攻坚

“党建+双碳”赋能绿色发展

这支党员占比达80%的“红色技术攻坚队”,集结了运行、电气、机务、热控和综合等专业领域骨干,坚持践行“党建+双碳”行动,以党建引领技术突破,将红色基因融入创新实践。

课题研究过程中,小组多次召开分析研讨会,将任务目标精确到人,结合现场、现实、现物,从各专业多角度分析问题。运用“5W1H”原则,结合3号发电机运行工况、氢气纯度要求和现场环境等因素,最终确定引入气体膜分离技术,成功提高3号发电机氢气纯度,提升发电机效率;同时有效降低氢气纯度下降速率、降低氢气消耗量,节省了人工提纯和氢气等生产成本,实现经济效益与生态效益的双赢!